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第99章 小小盘根“盘”出大效益

一个盘根对油田来说不算什么,但盘根损耗大,更换频繁,按每口井更换一次45元计算,整个油田费用就不是小数目。张建华解决了这个问题。

记者张光明

7月8日,吐鲁番采油厂雁木西工区刮起七级大风。雁平2井井场风沙弥漫。

恶劣天气没有让巡检工张乃武担心。站在雁平2井不远处,他静静地看着抽油机在大风中平稳地运转。这台抽油机40天没有歇息。

以前,一台抽油机2~3天就因抽油杆光杆盘根刺漏而停机。现在,雁平2井抽油机光杆连续40天都没有刺漏。张乃武说,这主要得益于工区员工张建华与厂家改进了盘根。

众所周知,抽油机盘根损耗大,更换频繁,有些油井一天24小时内换4次都不行,而且换盘根必须停井,耽误生产。这一问题一直悬在在工区采油岗位工作了10年的张建华心里。工余时间,他开始对这个不起眼的东西动起了脑筋,琢磨着能不能有效改造盘根,延长使用寿命,降低生产成本。有人对他说,油田家大业大,一个盘根算不了什么,但他不以为然。他算了一笔账:雁木西工区管理着73口机采井,如果按每口井每月平均换4次盘根计算,一年换盘根的费用约15.7万元,由此推算到全吐哈所有抽油机更换盘根费用,数额大得惊人。

“会有办法!”强烈效益意识、责任感坚定了他攻坚克难的信心。

其实,张建华很早以前就开始留心这个问题了。为了解清楚盘根频繁更换的原因,他每天盯在井上,研究盘根磨损情况,认真观察每口井盘根的密封时间、出液周期,最终发现是盘根橡胶过硬,使用中不耐磨,尤其在抽油机负荷重的高含水井上,盘根损耗更快些。

找到问题后,张建华利用休假时间到哈密密封件厂参观学习,琢磨耐磨原理。晚上回家时,他把盘根背回家接着研究。他还专门请来密封件厂厂长共同攻关,先后进行了在原橡胶盘根中加软化、耐磨物质,用硅胶、塑料等材料试制盘根等一系列试验,还尝试在橡胶盘根中加线,通过增加耐磨层以降低损耗。

试验过程中,张建华几乎用去了所有假期,整日不是盯着盘根看就是到密封件厂试验。他的研究也得到了工区的大力支持。

经过反复试验,张建华和厂家一起研制出了软橡胶盘根和加线盘根。为了试验改进后的盘根是否有效,他不断将产品带到工区试用,然后再把现场情况反馈到哈密密封件厂,厂家根据他的要求进行再加工改造。经过反复试验、实践,张建华将盘根进行了成功改进。

现场试验数据表明,改进后的软橡胶盘根和加线盘根,在高含水井上的使用寿命能增加7天至10天,中低含水井可延长30天,每口井平均寿命至少延长了3倍以上。这不仅节约了成本,减少停井次数,还减轻了员工操作强度,大大提高了抽油机时率,减少了产量损失。

吐鲁番采油厂了解到试验取得的效果后,给予大力支持,立即拍板向哈密密封件厂下了加工订单。这项试验很快在全厂推广,300多口井全部使用了张建华改进的软盘根。按照每口井更换一次费用45元计算,少更换一次盘根就能节约1.4万元。

如今,整个油田都已用上这种软盘根。据估算,在推广使用改进盘根后,油田公司1700多口井每月节约的盘根费用高达200多万元。

(原载2009年7月15日《吐哈石油报》)